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塑料品质的年度总结(4)

年度总结 时间:2021-08-31 手机版

  篇四:关于塑料品质的年度总结

  一、项目背景:

  10冷年塑料公司产品到货质量水平退步明显,尤其是到货批次与检验不良率严重偏离目标;经研究决定,特成立项目组,立项解决塑料件产品存在的质量问题,以满足11冷年公司生产

二、项目目标:

  根据公司“3019”质量工程规划的要求,项目周期内目标设定如下:

  1、塑料件到货批次不良率14100ppm,

  2、塑料件到货检验不良率6280ppm,

  3、塑料件上线散点不良率700ppm;

三、因子排查:

  结论:通过排查,影响塑料件产品到货质量水平的关键物料是V系列、418系列、38款柜机系列的底座、出风主体和中框,主要质量问题是破裂、刮花、海绵粘贴质量、变形和尺寸不符,项目组将围绕这些质量问题开展具体的改进工作。

四、项目目标完成情况:

  项目指标1:原材料上线散点不良率,目标达成。

  项目指标2:原材料到货批次不良率,目标未达成(模具互配精度不足,台阶、间隙问题频发)

五、项目主要工作及取得的成效:

  1、模具寿命、精度问题调查整改:

  由塑料公司技术部主导开展,排查了公司内部现用的模具寿命,对产品质量的影响,以及同行业注塑模具的相关质量信息,将影响模具的关键因素与同行标杆进行比对分析,制定了整改计划,对塑料公司的模具进行优化和整改,并完善了模具管理制度。

  →项目输出:《影响模具的关键因素调查报告》、《同行业注塑模具有关信息调查报告》、《塑料公司模具寿命、超期使用模具信息的调查报告》、《结构精度存在异常的模具分析报告》,《模具管理制度》,优化方案及整改后的相关实物。该项工作的意义:掌握了塑料公司现有模具的精度和使用情况,发现了因模具缺陷造成的质量风险,为进一步与采购、技术中心沟通,申请产品模具改良,模具淘汰与新开模/备模提供了重要依据。

  项目指标3:原材料到货检验不良率,目标未达成。

  2、保温粘贴质量改善:项目组采取了贴海绵作业手法标准化和海绵条原材料改善两项措施,对V系列中框、418系列中显底座和大金25/30机主体的海面粘贴质量问题(松脱和起翘)进行改进,改善后海绵粘贴质量问题得到有效控制,不良到货批次由改善前的xx批下降到xx批,上线散点不良由改善前的xx下降到改善后的xx;

  ① 贴海绵、泡沫作业手法标准化:由塑料厂品质部组织生产部装配班长,到总装现场确认不同塑料厂家海绵、泡沫粘贴质量,找出差距后重新规范员工作业手法,制定作业标准书进行培训指导。

  ②海绵原材料单面胶改双面胶:经比对其他厂家,同时在现场试用验证后,项目组决定该现用的单面胶保温为双面胶保温,不仅可提高保温棉粘性,同时双面胶保温容易操作,又可以提高作业效率,现已有4种型号的产品使用双面胶保温棉,包装材料厂已按要求供货;→改善水平。


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